Inbetriebnahme Sinvolle Telemetrie telemetry rotor-current 127 telemetry quadrature-direct-voltage 127 telemetry electrical-velocity 127 telemetry electrical-angle 127 Für die Inbetriebnahme folgende schritte durchlaufen: Test ohne Spannung Kurzschlüsse auf allen Spannungsversorgungen überprüfen Kurzschlüsse zu den Motorphasen überprüfen Test mit 4,5V Stromversorgung Dieser Test kann ohne Motor durchgeführt werden. Falls Fehler auftreten sind diese einfacher zu fixen, wenn der Motor noch nicht angelötet ist. Firmware hochladen strominitialisierung sollte korrekt sein Mögliche Fehler Kurzschluss an einem Strommessverstärker: die strommessung dieser Phase ist bei ±8.25 A Nicht richtig festgelöteter filterverstärker: die Strommessung dieser Phase ist bei ±3.2 A Anbau an Getriebe Zuerst müssen die Kabel der Motoren auf die richtige Länge geschnitten werden. Kabellängen.pdf Anschließend müssen die Kabel abisoliert werden. Der Abisolierte teil sollte bei allen Kabeln etwa 3mm lang sein. Die Kabel werden nun am Ende verzinnt. Die Isolierung bei den Dicken Kabeln ist sehr Hitzeempfindlich und schrumpft daher etwas zurück, wodurch der abisolierte Bereich länger wird. Auf der Unterseite von Numalfix wird ein Wärmeleitpad (3mm Dicke) über den MOSFETs angebracht. Dieses sollte nicht in den Motor ragen. Nun wird Numalfix mit M2x6 Schrauben an dem Getriebe befestigt. Beim Wärmeleitpad muss das PCB etwas ans getriebe gedrückt werden, da das zu dicke Wärmeleitpad etwas komprimiert werden muss. M2 Schrauben sind sehr Filigran und können möglicherweise schnell kaputt gehen. Nutze also nur wenig Kraft beim Anziehen und verwende Loctite um die Schrauben zu sichern. Die Kabel werden wie in den Bildern verlötet. Bei den Sensoren sollten die unteren Pads zuerst verlötet werden, da diese sonst von den darüber liegenden Kabeln verdeckt werden. Die Farbe, die an an Pad muss, steht auf der Platine und ist die Selbe reihenfolge wie am Motor. Für die Kabell vom Hall-Sensor und Encoder ist eine kleine Lötspitze zu empfehlen, während für die Dickeren Spulenkabel eine große Lötspitze empfehlenswert ist. Die Führung der Kabel ist sehr relevant, um ein Schleifen der Kabel am Motor zu verhindern. Test mit 22V Für diesen Test ist ein Motor erforderlich. Alle Schritte werden automatisiert von der Firmware durchlaufen Stromkalibrierung Stromtest Kalibrierung des Hall-Sensors Winkeltest closedloop Drehmomentsregelung test !!! erzeugt hohes Drehmoment closedloop Geschwindigkeitsregelung test !!! erzeugt hohes Drehmoment Mögliche Fehler Eine Halbbrücke nicht richtig gelötet: Stromtest nicht erfolgreich Stromverstärker oder Filterverstärker nicht richtig gelötet: Stromtest nicht erfolgreich Winkeltest schlägt fehle: vermutlich rad blockiert